5月11日,大庆石化化工一部工艺工程师李文东像往常一样来到橡胶聚合装置回收单元巡检。走到聚合一套丁二烯精馏塔回流罐前,他伸手轻触液位计旁那根新增的反冲洗管线,语气里透着藏不住的欣慰:“整整一年没堵过了。”
一年,对于一套连续化生产的化工装置而言,意味着稳定、效益与安心。过去,橡胶聚合装置回收单元的塔系统管线、液位计等部位,自聚物反复堵塞,导致仪表指示失准、阀门密封失效、聚合系统波动……一系列连锁反应接踵而至。一旦被迫开停车,不仅造成物料大量排放、反应转化率下滑,更会波及上下游单元,导致顺丁橡胶产品品质下降。这道难题,像一块沉甸甸的石头,横在装置安稳长满优运行的“路中央”。
病灶摆在眼前,如何“开刀”是关键。大庆石化化工一部技术团队以问题为导向,一头扎进历年检修记录,逐页翻看、逐项复盘,最终将症结锁定在仪表接口的自聚物堵塞上。攻坚思路也豁然开朗:在液位计法兰处增设反冲洗线,引入循环丁二烯物料作为“活水”,持续冲刷,从源头抑制自聚物附着堆积。
想法有了,落地却要千锤百炼。2025年4月,橡胶聚合装置区选定聚合一套丁二烯精馏塔回流罐率先试点。起初,该罐液位计运行数月便会被堵塞,需要反复冲洗才能勉强投用。然而,新的矛盾随之而来——冲洗流量小了,冲不走自聚物;流量大了,又会影响液位计测量精度,干扰塔器分离工况。
为了解决这个难题,团队成员坚守在现场,盯着压力、液位、物料平衡等关键参数反复调试,逐步摸索出合适的冲洗流量与接入压力。最终,源源不断的物料化作流动的“活水”,对液位计关键部位进行稳定冲刷,既解决了聚合物堵塞问题,又不影响生产连续性,实现了安全生产与隐患治理的“双向奔赴”。
“这台罐试验成功,给我们吃下了定心丸。”李文东和同事们信心大增。截至目前,这台回流罐始终平稳运行,未发生因液位计堵塞导致的工况波动及非计划停车。
试点成效充分显现,为全面推广积累了宝贵经验。化工一部乘势而上,加快技改成果转化落地,同步制定专项操作规程,将反冲洗系统日常检查、流量监控、维护保养等纳入岗位操作。技改成果从单点见效迈向了常态长效。目前,已完成7台丁二烯塔、罐的液位计改造,其余9台将结合检修计划分步实施,预计年底实现全覆盖。
智慧一旦落地,效益便开出“花”来。随着反冲洗技改的深入推进,开停车给生产造成损失的局面被彻底扭转。脱水塔、精馏塔检修频率同比降幅超70%,丁二烯排放与产品品质下降等损失大幅减少,年可增产顺丁橡胶产品数百吨,增利超200万元。
“聚合核心系统稳了,下游凝聚、制品单元跟着也稳了。”大庆石化化工一部工艺副总工程师张磊说,“装置的运行周期延长,产品质量更加稳定,现场抢修频次降下来了,员工的劳动强度降低了。这是生产、质量、设备、人力等全链条的协同改善。”
一渠“活水”冲走了自聚物堵点,也冲出了一条依靠技术创新、源头治理,推动企业精细化发展的新路径。
石油锐评:这样的技改不妨再多些
一根不起眼的反冲洗管线,一年不堵,能带来什么?
大庆石化给出的答案是:检修频次降七成,年增利超200万元。重要的是,装置摆脱了反复波动的困扰,上下游安稳有序。一项技术优化,正朝着解决一类系统性问题推进,推动了稳定、效益、质量、人力等多维度的协同提升。
这并非颠覆性的重大攻关,而是一次以问题为导向、精准施策的小切口创新。其可贵之处在于实现了两层跨越。一是技术上的突破。全体员工乘着大庆石化“工艺管理提升年”的东风,深耕岗位“责任田”,精研操作流程,创造性引入“活水”思维打通堵点。二是管理上的提升。他们立足生产实际,从试点探索到制定规程全面推广,让技改成果真正成为推动精细化管理的“长久之策”。
当前,许多企业面临成本攀升等发展中的挑战,单纯靠规模扩张换取增长的路子越走越窄。鼓励一线员工从细处着眼,在堵点上发力,用创新思维攻克生产难题,成本低,见效快,更能激发基层创新活力。绵绵用力,久久为功,当一个个务实的技改汇聚成河,企业高质量发展的“活水”必将奔涌不息。(刘莉莉)
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