5月11日,大庆炼化公司化工二部磺酸盐装置生产现场,工艺三级工程师翁强深吸一口气,指尖按下崭新的停止按钮,“啪”的一声脆响过后,接触器瞬间断开,运转中的硫酸输送泵应声停运。远程DCS控制系统同步接收停机指令并完成停机操作。这标志着历时近一个月联合攻关的“神经旁路”与“双保险”停机机制正式落地,为硫酸罐筑起一道安全屏障。
此次改造源于4月14日的一次常规巡检。当日,翁强与班长姜雪原对硫酸输送泵的现场操作柱进行模拟测试时,发现按下停止按钮后,远程DCS控制系统无任何反应,操作柱信号灯也处于熄灭状态。凭借多年从业经验,姜雪原心头一紧,立即示意翁强重复操作,自己则紧盯着DCS监控画面,可停机信号依旧无法传递。
姜雪原第一时间联系电气工程师罗文全赶赴现场。大家拆开电机综合保护器后,发现内部电源板上的一个电容失效。“这个元器件老化,直接导致停止按钮形同虚设。”姜雪原说。
在姜雪原的组织下,班组在岗员工5分钟内全部集结到位。他当场再次演示测试过程,并抛出问题:“综合保护器老化只是表象,咱们要怎么根治?”急性子的员工提议直接更换新保护器,却被仪表工程师张群胜当场否定:“治标不治本!问题根源在于启停控制权全依赖保护器,必须搭建独立回路,把控制权‘拿回来’。”
装置小修期间,交接班室成了临时攻关室。姜雪原、罗文全牵头梳理设备图纸,在重构控制逻辑的同时,严格保留设备原有过载、缺相保护功能。仪表工与电工结对协作,拆线、剥线、压端子、接线等每一个环节都规范操作、责任到人。对讲机里,“现场常闭按钮更换完毕”“DCS继电器常闭触点已就绪”的反馈此起彼伏,攻坚工作有序推进。
经过近一个月的攻关,团队最终确定优化方案:将原有内部控制模式调整为外部独立安全回路,同时将现场与远程停机信号统一由“常开”模式改为“常闭”模式。这种设计遵循“线路导通即为安全、线路断线即刻停机”的安全逻辑,既能有效规避线路断路、接触不良等问题,还能大幅提升设备运行可靠性与故障响应速度,这就有了开头精准调试、平稳运行的一幕。
“这份‘双保险’,保的不只是阀门,还有大家的安全。”姜雪原看着DCS屏幕上平稳运行的信号后长舒了一口气。
夜幕降临,装置区的灯光次第亮起。那道新筑起的安全屏障,守护着每一个平凡而珍贵的夜晚——因为在这里,安全是刻在每一个按钮、每一条回路的责任。
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