5月3日7时30分,大庆石化炼油二部石蜡加氢装置控制室内,正值交接班时段,操作人员尹伊山熟练地调出装置真空度历史运行曲线。望着屏幕上走势平稳、线条规整的数据图谱,他眉宇舒展,脸上露出踏实从容的笑容。

  回想一个月之前,这套装置真空度和温度参数频繁出现小幅波动的情况,尹伊山至今仍记忆犹新。

  4月初,尹伊山巡检至石蜡加氢装置脱气塔时,发现一组看似能“自行恢复”的异常波动,既没有出现设备故障征兆,也未触发报警。更让他费解的是,每隔2天就规律性出现波动。在分散控制系统(DCS)中,这类波动看似属于正常调节范围,但他没有放过这个细节。“有规律的异常重复,背后一定有原因。”他决定一探究竟。

  通过调取历史趋势曲线,逐天对比数据,尹伊山发现了一个规律:每次参数波动,恰好发生在切换原料储存罐的时刻。他初步判断问题源于原料水含量超标,随即展开脱水排查。结果显示,脱水量在合格范围内,不足以引发参数波动。然而,每逢切罐,还是总会带出水分。这一反常现象让他警觉起来:持续不明原因的含水情况,可能会导致设备故障,甚至是装置非计划停工。他意识到,隐患根源尚未找到。

  第二天下午,尹伊山巡检途经原料罐区时,一个大胆猜想冒了出来:会不会是罐内加热盘管出现内漏?为验证猜想,他爬上近10米高的原料罐,打开人孔,用强光手电仔细探查。只见原本平稳的液面上,不断泛起细密的油花——这正是蒸汽内漏的典型特征。为确保判断准确,他通过手动启停加热蒸汽开关阀门,反复对照验证。蒸汽开关阀门开启,油花即刻涌现;蒸汽开关阀门关闭,油花随即消散。隐患根源就此锁定。他第一时间切断蒸汽内漏源头,将隐患彻底根除。随后,他又对所有原料罐逐一排查,确保没有同类隐患。

  暮色降临,最后一台储罐排查完毕,尹伊山的额头早已布满汗珠。从细微参数中捕捉异常,在反复排查中锁定根源,他将隐患化解于萌芽状态。石蜡加氢装置的安全生产防线,正是被这样肯在细节上“钻牛角尖”的人,一次次牢牢扎紧。(记者 刘莉莉 通讯员 伊红阳)

版权所有:中国石油新闻中心 | 京ICP经营许可证010289号 | 互联网新闻信息服务许可证10120170016

网站不良信息举报电话:010-62094114 | 编辑信箱:news@vip.oilnews.cn