中国石油网消息:腈纶厂回收车间积极推进“优化生产、节能减排”工作,使“优化生产、节能减排”真正落实到生产中去,取得了令人可喜的成绩,为腈纶厂的外排减轻了部分压力,使回收车间的安全环保又上了一个新的台阶。
回收车间根据目前的生产要求,首先从本质上优化污水逻辑程序,并与树脂厂家技术人员进行沟通,采用新的工艺,最大可能的恢复了树脂功能,使部分树脂更新。实际生产中由原来的每天24小时运行,优化为两个工艺班组运行(16小时),大大减少了外排污水量,同时也降低了较大部分脱盐水。其次,将蒸发线碱洗进行优化,原排碱方案中排入系统车间废碱总计量约30-50m3,经系统车间回收到备用池中,但在几次实施过程中发现排碱时间较长,给系统车间调整污水增加了压力,经调整排碱方案,只将部分废碱液通过地沟排入系统车间,从原来的30-50m3降低为5-10 m3,采用这种碱洗排放方式,可以较大地缓解因系统车间回收大量地沟废水造成的压力,减轻腈纶厂环保负荷,给系统车间调整污水争取较大的空间,提高总排水环保质量。再次,为降低公共工程消耗量,充分利用资源,水环真空泵密封水改用污水装置排放废水,使B级脱盐水量降低2-3 m3/h,同时也相应降低了外排污水量。(吴成凤)