从每天产气30万立方米降至1.3万立方米,由1岁成长到27岁,张2井已产气7.96亿立方米。3月24日,采气工王师傅送给她“生日礼物”——排水采气的起泡剂。
从老气田采出更多的天然气,恰如海绵挤水,需要一番功夫。这,就是促进老井稳产、提高采收率。
在西南油气田公司重庆气矿邻水作业区,有许多个“张2井”,天天上演着“海绵挤水”的故事。
“量身定制”新办法
2月11日19时,成4井传出喜讯:日产气量翻一番。
春节之前,这口连续产气24年的老井“重感冒”,日产量降至0.4万立方米,还稳不住。邻水作业区技术人员综合分析钻井、采气资料,特制了恢复产量的新办法:优选“抗凝析油”的“化排剂”。
邻水作业区管理着6个气田,其中张家场、福成寨等5个是老气田,81.4%是老气井,稍不“顺心”,就“怠工”。正是这样的需要,2005年成立了“老井挖潜”小组,“全面跟踪,深入研究”气井动态,包括剩余储量、生产潜力、投资回报率,实施“一井一策”,并及时调整,使一批老井再现“第二春”。
张16井成为间歇生产井后,邻水作业区工程师进驻井站,查找“病因”。之后,果断地更换了“化排剂”型号,气井很快变为“连续生产井”,日产量提高0.6万立方米。
老气井的“病状”相似,“病因”却不同,“处方”也当然不一样。
成20井的日产量出现下滑趋势,班长梁波建议“改变‘泡排’配方”,实施后日产量增加约0.3万立方米。
成19井的日产量波动后,技术人员制定了“加注‘泡排剂’周期调整为3-4天/次”的新办法,日产量增加0.2万立方米。
类似例子不胜枚举。据统计,去年,邻水作业区“量身制定”采气工艺100多井次,增产天然气近5000万立方米。
“传递压力”到井站
4月7日清晨,张21井井场。嫩黄的树叶挂着晶莹的露珠。员工廖清蓉走向采气树,记录采气参数。她说,要与前一天的日产量作对比,寻找“压力、温度、产量、‘泡排剂’量等的最佳组合”。在邻水作业区,井站员工每天都要做这样的“功课”。
动力来自压力
由于供不应求,天然气生产企业承受着较大的压力。西南油气田公司70%以上的产气量要“依靠”老气田。提高采收率,促进老气井稳产,既是完成年产量目标的重要基础,也是建设资源节约型企业的内在要求。
根据市场需求,结合自身实力,西南油气田公司计划今年再创年产气量纪录,其中挖掘老气田潜力要生产天然气5亿多立方米,并按照惯例逐级分解产气量任务到各气矿、各作业区、各井站。
3月5日,去年超产天然气0.27亿立方米的邻水作业区“论功行赏”,成8井等4个井站获奖,张28井等两个井站受罚,主要依据就是“气井产量管理考核实施细则”。
每年接受产气任务后,邻水作业区都以“努力地跳一下,就能摘到桃子”为原则,制定各气井的年产量指标,并奖惩兑现:气井年产量高(低)于指标10—20%,人均奖(扣)年奖金50元……增压站正常运行,作业区完成产气量,奖励3000元。
“强力支撑”上一线
刚性的“量化考核”,体现了指标的严肃性,并非“一包了之”。西南油气田公司着眼于储层改造研究、排水采气和增压采气技术应用等重大事项,为提高采收率提供智力支撑。重庆气矿编制了“提高气田采收率10%方案”,按有产能潜力井、出水气井等类别制定了提产、治水等措施,提高采收率,促进老井稳产。
邻水作业区通过实施包产到站、干部驻站、“增压”联产、风险共担、全面受控等制度,精细气井管理,推进平稳、安全、清洁生产。技术干部到井站值守,主要责任是优化气井生产制度;培育大局意识、团队意识,使采气站、增压站密切配合;明确规定机关后勤人员接受任务“不说不”、执行任务“不打折”、完成任务“不遗留”。
“沉睡”8个多月后“苏醒过来”的成27井,堪称邻水作业区“‘强力支撑’上一线”的“代表作”。去年6月,这口井停产后,邻水作业区坚持“抢救”,用尽“招数”却未见成效。10月中旬,“成27井攻关小组”开始运作,元旦后制定出“变更产气通道”的“救井”方案。2月28日付诸实施,3月3日气井恢复生产,日产气约2.1万立方米。
目前,邻水作业区“救活”5口井,累计产气约0.2亿立方米。获重庆气矿科技创新奖的“板桥气田板东16井区块挖潜研究”已进入实施阶段,技术人员坚信板东16井复产后日产能可达2万立方米