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深化精益管理 “两率”持续下降

吉林油田扶余采油厂科研人员共同商讨油田开发方案。

    □ 王珊珊

    ——吉林油田深化老油田开发侧记

    今年前7个月,吉林油田通过持续深化精细油藏研究、着力推进注水专项治理、加强效益措施挖潜等有效手段,原油自然递减率4.86%,同比减缓0.37%;综合递减1.54%,同比减缓0.73%。

    吉林油田资源条件较差,呈现显著的渗透率低、丰度低、单井产量低特点。资源差的形势难以改变,只有练好内功,深化精益管理研究,抓好开发实践落实,才能真正走通效益发展之路。今年年初以来,吉林油田持续深化精细油藏研究,以重点目标挖潜需求为导向,统筹部署3类22个区块研究工作。围绕储层精细刻画,建立“岩心相—地震相—测井相”为流程的井震结合沉积微相研究模式,创新“垂向分期、侧向划界、立体组合”三步法单砂体构型技术,有效指导新井部署。攻关高精度建模数模一体化技术,实现储层构型嵌入建模及百万节点数值模拟,科学指导各类方案优化调整。创新分层油水动态量化表征技术,升级智能化注采劈分技术,建立分层注入产出与剩余饱和度关系图版,形成不同层位、部位剩余油量化表征模型,落实剩余潜力分类及效益挖潜对策,指导6个区块综合措施挖潜219井次。

    抓好精细注水调控是吉林油田控制产量递减成本下降的一项技术。在注水方案调整上,吉林油田由及时性调控向前瞻性调控转变。注水井分注落实上,由重分注工艺指标向重分注效果效益转变。在井况治理保障上,由重后期修井治理投入向重前期维护减少问题发生转变,同时规模推广周期注水、细分堵水、长停井利用、换向驱替等低成本水驱技术,实现注水效益最大化。

    通过着力推进注水专项治理突出老区注采井网完善工作,今年前7个月,完成各类主干工作量996井次,超计划12%。注重水质保障和精细有效注水工作,完成注水井调配、洗井、动态监测等辅助工作量2.1万井次,超计划7%。

    吉林油田以“注水全过程低成本运行”为目标,在满足精细分注的基础上,坚持“井筒全通径”分注工艺技术路线,优化注水层段、简化分注工艺,强化水质管理,减少大修井、报废井发生,推进低成本注水开发。为了控制无效水循环,瞄准不同类型油藏的主要矛盾,加强“注、调、控、引”的调控思路,开展精细注水结构调整,年优化配注方案3120井次。

    为了降低综合递减率,吉林油田还加强效益措施挖潜,通过持续做好方案优化,提高源头质量。持续做好技术升级,提高增产效果,创新升级5项老井压裂技术,增产占比保持在48%以上,定型低成本解堵体系,增产占比控制30%以内。同时,为了保障措施效果效益,吉林油田还通过精细措施费用专项管理、加强过程跟踪调整、严格落实考核激励政策等,保证管理提效。
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