集团公司 | 股份公司 |   简体 | 繁体 | English
首 页集团新闻行业新闻媒体聚焦专题新闻 新闻定制RSS  手机新闻 
莫让小毛病拖成“重症”

施工人员进行氢压机检修。

    □ 车玉花

    ——吉林石化染料厂周期性体检提升设备完好率侧记

    “本次检修中发现氢压机主轴瓦超差0.03毫米,施工人员及时对减薄轴瓦进行了更换,使主轴瓦配合间隙在公差范围内,遏制隐患萌芽,避免了继续发展造成曲轴箱传动部件损坏事件的发生……”8月31日,吉林石化染料厂对MIBK装置氢压机预知性检修“回头看”,固化经验、剖析不足、提升管理,保障机组安稳优运行。

    这个厂坚持“全生命周期设备健康运行”理念,构建周期性巡检监测、预知检修、维护保养“三位一体”的健康体检服务平台,全面提升设备完好率。“从电动机、机泵到大型机组,尤其大型机组设备结构复杂、造价高,一旦小毛病拖成了‘大病’‘重症’,会产生高额检修费用不说,由于设备故障影响安全生产,更是企业的头等大事。我们的设备体检却起到了预防作用。”机动科科长介绍。

    预知检修是对机组周期性体检重点举措。8月26日,异丁烯(加氢)车间MIBK装置氢压机预知性检修进入攻坚阶段。施工人员精细检查各传动部件。十字头在滑枕上做往复运动,容易发生十字头与滑枕的磨损,精细认真检测十字头与滑枕的配合间隙。

    测量轴瓦间隙和机组找正是个细致活儿。在吊车配合下,采用压铅丝法和双表找正法,进行主轴瓦找正和联轴器找正。施工人员使用两块千分表,确保准确度。那边,车间设备员王吉舟对照标准对测量结果的验证。“找正关乎机组的运行稳定。在机组找正中,需要达到极高的找正精度,公差要求控制的轴向偏差、水平偏差为,相当于一根细头发丝的直径,需要细致和耐心,而且必须反复测量。”现场施工人员细数着检修难度和精度要求。

    “检修历时5天。检修中更换了润滑油,对轴瓦超差进行了找正,消除潜在隐患。对曲轴箱、油路系统和油冷却器进行清理。主轴瓦超差,间隙过大无法形成有效润滑,主轴受到冲击,造成机组声音异响,影响其他传动部件稳定性,能造成其他传动部件损坏。检修后氢压机传动机构各个配合公差在规定范围内,传动机构运行平稳无异常声音,油路、水路畅通,气路系统无泄漏。”异丁烯(加氢)车间设备主任潘鑫对预知检修所起到的重要作用一一描述。

    三级巡检“把脉问诊”是发现和处理隐患的有效途径。这个厂结合不同设备特点,强化关键设备、关键机组的周期性运行巡检管理。建立了操作人员日常巡检、维护人员周期巡检、技术人员精密巡检的设备运行“三级”巡检制度,通过“听摸查看闻”等状态监测为设备体检,早期“预知”设备潜在隐患,确保设备不“带病”上岗。苯酚车间员工坚持“听摸查看闻”巡检机制,在巡检中检测出空压机振动大问题,车间组织分析会,透过现象看本质,“小毛病”放大来分析,用“显微镜”“放大镜”原理查找设备潜在性问题。最终,通过检修解决了空压机轴承振动大问题,提升了设备安全、经济、可靠运行能力。异丁烯加氢车间发挥设备人员专长,建立周期性巡检机制,在全方位巡检中,使用震动监测仪检测时发现P-501A丙酮输送泵电动机轴承震动值超标,及时进行检修,发现轴承保持架裂纹,杜绝了设备事故的发生。

    设备日常维护所遵循的十字方针为设备长周期运行奠定了基础。在设备的维护保养中,各基层车间严格执行“清洁、整理、润滑、紧固、调整”为内容的十字方针,他们定期对设备阀门、机泵泵轴等部位及时擦上润滑油,使其轻松、顺畅运转,减少摩擦时产生的热量,增强设备体魄和体质,保障各类设备“延年益寿”。苯酚车间将机泵润滑管理纳入转动设备管理、设备维护保养管理的重要工作内容之一。入夏以来,各班组根据环境温度变化,加强对机泵润滑油的检查,避免出现机泵润滑油不足而导致轴承的磨损、机泵温度的升高;润滑油过多,高速运转的设备因油搅动产生的过多热量,使润滑油发生变质、乳化等问题的发生。车间设备组建立了设备“保养卡”“体检表”等检查台账,细化机泵润滑油管理制度,有效保证了高温环境下,现场设备的安全、高效运行。

    2014年至今,电动机无责任烧损为零、设备完好率达99.26%,鲜活的数据成为最有力的证明。通过抓好机泵、电机、重大机组、特种设备维护周期性体检,挖掘寻找隐性问题,防止发生功能性故障为前瞻,提高了设备使用寿命,设备检修维护费用逐年下降,为企业生产装置的平稳运行和降本增效打下了坚实基础。
版权所有:中国石油新闻中心 | 京ICP经营许可证031009号 | 互联网新闻信息服务许可证编号:国新网许可证1012006016号 | 电话:010-62094114