讲述人:
宫艳红(大港油田第三采油厂劳模创新工作室领衔人)

【操作难题】

抽油井常年在野外运行,受负荷不均匀等多种原因影响,抽油机整机会发生偏移,造成毛辫子断裂、光杆断脱、盘根盒漏失三个可见的现象,形成物体打击、设备损伤、环境污染三个潜在的危害。现场需要对抽油机进行整机调整偏差,达到“驴头”与井口对中,消除偏磨所引起的不良后果。目前常用的底盘调整方式由于千斤顶没有稳定的支撑点,在工具使用过程中易出现习惯性违章操作。

【破解方法】

针对生产难题,小组制作了抽油机底盘调偏装置,在调偏过程中千斤顶有一个稳定的支撑点,并进行轴向扶正,使抽油机底盘能够按照预计的位置和方向移动,实现安全、快速调整抽油机整体偏差。

【实际效果】

这个装置目前已在采油厂推广应用10套,在42台抽油机上使用,调偏成功率达100%,使抽油机调偏时间由150分钟缩短至58分钟,有效提高了油井生产时率,降低了员工劳动强度和安全风险。

“抽油机井调偏装置”主要由底板、定位螺丝、受力背板、扶正环、支撑侧板、定位孔组成。工作原理是先将抽油机压杠螺栓卸下,将调偏装置通过定位螺丝固定在抽油机基础预埋件内,把螺旋千斤顶水平放置在受力背板上,并套上扶正环,以防受力脱出,再利用螺旋千斤顶的顶重功能将抽油机底盘进行水平方向的移动。

这个成果首创了抽油机底座水平调偏的技术方案,将原来的中轴高空调偏改为底座水平调偏。形成了高强度受力背板和支撑侧板,顶举力更为可靠,与抽油机基础预埋件配合固定,支撑点更加稳定。目前已调整42井次,累计创效13.44万元,从根本上消除了员工操作中的习惯性违章问题,提高了安全操作系数,实现了时率增产。(蒋国霞 整理)